【實例1】 FANUC3M系統(tǒng)顯示電源不良引起的故障。故障現(xiàn)象:配套FANUC 3M的數(shù)控銑床,開機后顯示器無顯示。
1)故障診斷。經(jīng)檢查,該機床系統(tǒng)與顯示器的連接正常,但顯示系統(tǒng)的電源DC24V,DC15V均只有5V左右。初步判斷故障原因在電源模塊上。
z)故障排除。FANUC 3M電源模塊的原理和FANUC 0系統(tǒng)相似,經(jīng)檢查,電源模塊的DC24 V輸出整流電容存在虛焊現(xiàn)象,重新安裝好后,顯示恢復(fù)正常,故障排除。
【實例2】數(shù)控銑床主軸制動時,變壓器和整流橋燒毀。
1)故障診斷。XJK8125數(shù)控銑床制動采用能耗制動,由變壓器將交流220 V電壓變?yōu)榻涣?/span>65 V,經(jīng)整流橋整流提供能耗制動電源。機床在加工過程中,出現(xiàn)制動變壓器和整流橋燒毀的原因可能有:①該部分存在短路;②絕緣損壞;③制動時間過長。
由于機床主軸電動機運轉(zhuǎn)正常,說明主軸電動機不存在問題。經(jīng)檢查,也沒有短路和絕緣問題。檢查制動時間設(shè)定,發(fā)現(xiàn)制動時間設(shè)定太長。
2)故障排除。修改數(shù)控機床的制動時間設(shè)定值,更換制動變壓器和整流橋。重新開機后,數(shù)控機床的工作恢復(fù)正常。
【實例3】參考點發(fā)生整螺距偏移。故障現(xiàn)象:某配套FANUC OM的數(shù)控銑床,在批量加工零件時,加工的零件產(chǎn)生批量報廢。
1)故障診斷。經(jīng)過對工件進行測量,發(fā)現(xiàn)全部的零件X軸尺寸整螺距偏移均是由于參考點位置偏移引起的。
對于大部分系統(tǒng),參考點一般設(shè)定于參考點減速擋塊放開后的第一個編程器的“零脈沖”上,若參考點減速擋塊放開時,編碼器恰巧在零脈沖附近,由于減速開關(guān)動作的隨機性誤差,可能使參考點位置發(fā)生一個整螺距的偏移。這一故障在使用小螺距滾珠絲杠的場合特別容易發(fā)生。
2)故障排除。對于此類故障,只要重新調(diào)整參考點減速擋塊位置,使得擋塊觸點與“零脈沖”位置相差在半個螺距左右,機床即可恢復(fù)正常工作,本機床經(jīng)以上處理,故障排除,機床恢復(fù)正常,全部零件加工正確。
2018-07
FANUC 0 系統(tǒng) 序號 故障征兆 故障原因 解決辦法 1 當(dāng)選完刀號后,X、Y軸移動的同時,機床也進行換刀的動作,但是,X、Y軸移動的距離,與X、Y軸的移動指令不相吻合,并且每次的實際移動距離與移動指令之差還不一樣 沒有任何報警,應(yīng)屬于參數(shù)問題。 1.修改參數(shù)0009號TMF… [了解更多]
2016-01
從20世紀(jì)90年代開始,高速切削技術(shù)已經(jīng)進入 了工業(yè)應(yīng)用階段,并取得了顯著的經(jīng)濟效益。與普通切 削相比,高速切削能夠提高加工效率,改善表面加工質(zhì) 量,顯著提高加工精度,正是基于這些優(yōu)勢,高速切削 技術(shù)在國內(nèi)外已經(jīng)成為重要的研究領(lǐng)域之_[1]。作為 高速切削的核心功能部件,主軸的動… [了解更多]